据介绍,该企业氧化锌车间此次烟气脱硫系统改造项目工况烟气量峰值为80000m3/h,反应器入口烟气温度为60℃,SO2含量为7000mg/Nm3。改造前,脱硫方式为动力波加液碱脱硫,每天使用液碱达16吨,每吨液碱价格按1500元计算,仅脱硫剂就达到2.4万元;改造后,该系统采用石灰石—石膏法脱硫,每天使用8吨石灰石粉,每吨石灰石粉160元,共计1280元,每天脱硫剂可降本2.27万元,脱硫石膏以50元每吨出售给水泥厂,每天可收益1000~2000元,仅以此计算,该项目的改造可为丰越一厂每天降本增效约2.5万元。另外,该项目脱硫后SO2实测排放值在35mg/Nm3以下,脱硫石膏水分≤15%。
以前,为了保证脱硫能力,该企业采用液碱脱硫,主要是考虑脱硫副产物中重金属超标等因素,导致副产品无法再利用,难以实现资源吃干榨尽。为了让资源得到最大化利用,该企业加大环保投入力度的同时,不断创新环保理念,并与太极环保深度合作,针对具体问题进行技术创新,以此彻底解决制约难题。据了解,此次改造项目吸收剂采用普通石灰石,脱硫反应器采用DS-多相反应器,DS-多相反应器是太极环保自主研发的产品,材料为工程塑料,不仅能解决设备的防腐问题,同时能提高气液的顺流,脱硫效率显著。另外,据介绍,通过该种方式脱硫后,副产物石膏达到建材行业的二级标准,目前水泥厂将该产品作为混凝剂得到利用。