据项目负责人介绍,1号锅炉于2019年12月份投产,分离回料系统采用了国内先进节能环保型高效旋风分离器技术,但在锅炉运行中出现回料不稳导致负荷波动较大的问题,如何解决此问题成为技术改造的重头戏。结合近半年的运行工况,动力一厂抓住设备检修的有利时机,采取扩大分离器入口烟道喉部、将回料阀翻墙位置水平段更改为圆弧过渡的措施,有效改善装置的运行能力和工艺条件。
从5月开始,该厂着手此次改造后运行调试工作,通过技术例会集思广益,多次召开专题会完善调试方案,收集装置操作参数等相关数据,在1号锅炉启动前对装置进行全方位彻底检查,进行最低流化试验和静态连锁试验,确保了调试期间生产安全平稳和各项数据的真实准确。
“国内采用此技术的锅炉都出现了类似的问题,通过与同行业对比,我们改造后的效果最好,负荷提高了50吨/小时,锅炉效率提高0.5%,增效72万元,成为工厂提质增效的又一创效点。”该厂生产科科长王琦说。